摘 要:某鋼業有限公司動力廠三臺D1850-310/84離心式風機用于高爐供風,是高爐生產的重要設備之一。三臺鼓風機于2002年12月份相繼投入運行,在運行過程中三臺鼓風機均不同程度地出現冷卻器冷卻效果差、潤滑油溫度高的情況,從而致使機組各部位軸承溫度居高不下。機組軸承溫度經常處于報警狀態,造成軸承使用壽命短,極大地影響了機組的安全、穩定運行。通過分析、研究,最終制定措施和具體方案,將原有BLG5-45列管式換熱器更改為EM10F-1.0/80-135板式換熱器。至2009年2月底三臺鼓風機換熱器陸續改造完畢,經過使用機組潤滑油溫度明顯降低,各部位軸承溫度正常,機組運行平穩。
一、D1850-310/84鼓風機潤滑系統主要設備技術性能
鼓風機機組主體由原動機、增速箱及風機本體組成,均采用滑動軸承,由稀油站強制集中潤滑,在機組未運行時由輔助油泵供油,待機組正常運行后由主油泵供油。其潤滑系統主要設備性能參數如下表1。
二、D1850-310/84鼓風機潤滑油冷卻系統存在的問題
三臺鼓風機自2002年相繼投入運行以來,先后出現潤滑油溫度高的現象,在機組正常運行時油溫最高達到55℃,油溫的不斷升高最終導致各部位軸瓦溫度也隨之升高,軸瓦溫度最高達到65.4℃,對機組的安全運行構成了極大隱患。因此“油溫高”是長期以來影響鼓風機穩定和安全運行的“老大難”問題。
經分析,影響潤滑油溫度的主要原因是由于列管式換熱器堵塞,導致冷卻能力差。影響換熱器冷卻能力的因素如下:
(1)水質較差。鼓風機冷卻水由煉鐵凈環循環水池供給,該水池處于露天且靠近高爐,水內含塵、含渣量大且含有冷卻塔填料碎片。
(2)水過濾器過濾通徑大。2002年機組運行時未安裝水過濾器,后經改造于2006年在機組冷卻水管道進口制作安裝了水過濾器,其孔徑為φ6mm,但是比較小的雜質還是能夠通過,進入機組冷卻系統。
(3)列管式換熱器本身設計冷卻能力偏小,加之冷卻水中的雜質進入換熱器器內,造成部分銅管堵塞水流無法通過,嚴重降低了冷卻能力。
(4)冷卻水含雜質進入換熱器內堵塞銅管,在線無法清洗。停機清洗時由于銅管無法拆卸,另銅管直徑小,不便于清洗,長此以往造成銅管堵塞,冷卻水無法通過,冷卻效果更差。
三、D1850-310/84鼓風機潤滑油冷卻系統改造
1.列管式換熱器與板式換熱器比較
列管式換熱器內部由φ12mm、長1200mm的50根銅管組成,清洗時勞動強度大、時間長、清洗次數頻繁、清洗效果差,清洗只能在停機狀態下進行,在線使用時無法進行清洗,且在清洗時銅管容易破損,不能較好地保證銅管的完好性,可能造成油水互竄發生事故。列管換熱器中,一種流體橫向流過管子通過管壁與管內流動的另一種流體換熱,彼此垂直交叉流動,其傳熱系數一般為1000~3000 w/(m2·k)。
板式換熱器由高效傳熱波紋板片及框架組成。板片由螺栓夾緊在固定壓緊板及活動壓緊板之間,在換熱器內部構成了許多流道,板與板之間用橡膠密封。壓緊板上有與外部連接的接管。板片用優質耐腐蝕金屬薄板壓制而成,四角有供介質進出的角孔,上下有掛孔。板式換熱器傳熱效率高,冷熱介質通過相鄰板片流經各自通道進行換熱。由于板片上有人字形波紋, 人字形波紋能增加對流體的擾動,使流體在低速下能達到湍流狀態, 因此獲得較高的換熱效率。傳熱系數高,高效節能。其換熱系數可達3000~4500 w/(m2·k),是相同流速下管殼式換熱器的3倍以上,只需要管殼式換熱器面積的1/2~1/4 即可達到同樣的換熱效果,由此可節省換熱器的換熱面積。阻力損失可控制在管殼式換熱器的1/3范圍內。另外,板式換熱器保證了兩種流體介質不會串漏,并在清洗時拆裝方便、清洗簡單,操作時溫度控制靈敏。改造時可考慮兩臺板式換熱器并聯,一用一備,可實現不停機狀態下的清洗,可有效保證機組運行的可靠性。
2.換熱面積確定
F=—
Q—熱負荷,W
K—傳熱系數,W
Δtm—平均溫度差,℃
β—修正系數取0.9
根據上式得出換熱面積為39.4 m2。
3.兩種油冷卻器相關參數(見表2)。
4.改造
列管式油冷卻器經過清洗,油溫仍然較高沒有太大變化,油溫高的問題始終無法徹底解決。針對此問題,結合實際情況,決定將原有列管式換熱器更改為板式換熱器。2008年10月份先對3#鼓風機實施了改造,將原有兩組列管式換熱器更改為板式換熱器。考慮到今后列管式換熱器在應急情況下可以繼續使用,未將其拆除,進出口管道前后安裝閥門,在不使用時將其關閉。將板式換熱器用管道接入系統中。兩組板式換熱器器并聯安裝,一備一用,并在油、水管路進、出口分別安裝閥門及壓力表以便調節和觀察流量及壓力變化。
5.改造前后潤滑油冷卻系統平面示意圖(見下圖)。
三、改造效果
2008年11月17日3#鼓風機潤滑油冷卻系統改造完畢后經試車,供油及供水壓力未出現較大波動,潤滑油溫度和機組各部位軸承溫度也明顯降低。隨后1#、2#鼓風機分別于2009年2月20日及2009年2月28日改造完成,相繼投入運行,經使用效果同樣達到了理想狀態。其具體效果見表3。
從表3中可以看出在水溫相差不大、油壓相同的情況下,潤滑油溫度及最高軸瓦溫度分別降低了17℃和10.4℃,改造后的油溫和瓦溫都控制在了正常狀態,消除了瓦溫經常報警的現象。實踐證明改造是相當成功的。經改造后冷卻器清洗從原來的15天清洗一次延長到平均6個月左右清洗一次,每次清洗從原來的10小時縮短到4小時,且比列管式換熱器拆卸方便、清洗簡單,不容易發生泄漏造成油水互竄,很大程度上減少了維修人員的勞動強度。兩臺板式換熱器并聯,一用一備,完全實現了不停機狀態下的清洗,有效保證了機組運行的可靠性,提高了本體設備作業率。后為進一步延長板式換熱器的使用周期、提高冷卻性能,于2010年9月份對三臺鼓風機的水過濾器進行了更改,將原有φ6mm的孔徑該為φ3mm,有效過濾了3mm以上的雜質,經更改水壓無明顯變化,進一步提高、延長了換熱器的使用性能和周期。
四、結語
經改造后三臺鼓風機潤滑油及各軸承溫度都在正常范圍內,換熱器檢修、維護方便,減小了維修人員的勞動強度,且不易發生泄漏,在很大程度上提高了鼓風機運行的安全、可靠性。
參考文獻:
[1]黃祥新,孫家慶.熱力系統與設備[M].北京:機械工業出版社,1989.
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