劉龍武,周斌,2,寧澤宇
(1.長沙理工大學土木工程學院,湖南 長沙 410114;
2.湖南省勘測設計院有限公司,湖南 長沙 410000)
近些年,隨著我國大力發展基礎設施建設,吹填工程產生的吹填泥漿日益增多,泥漿處理成了工程處置的一大難題。傳統做法是先將泥漿置于堆場自然風干(這需要占用大量場地長達2~3年的時間才能形成表面的硬殼層),再進行真空預壓處理。但由于吹填泥漿的滲透性差、含水量高、排水固結速度慢、抗剪強度低。未經處置的泥漿不能直接棄置或用作填土。但該方法過長的工期常常難以滿足工程建設的需求,且該方法不適宜多雨地區。
目前,泥漿處理方法主要有化學絮凝,真空預壓和機械脫水等[1]。國內一些學者也進行了相關研究。詹良通[2]等人使用堆載真空預壓工藝,在30 d內將泥漿的含水率從450%降到95%,但仍遠達不到工程的需求。張呂林等人[3]研究了通過化學絮凝劑的方法來解決泥漿處理的問題,將陰離子型聚丙烯酰胺(apam aninoic polycrylamide,簡稱為APAM)加入泥漿中,最終泥漿含水率從500%降到200%,只花費了1 d的時間,效果顯著,但處理后200%的泥漿含水率依然遠未達到工程需求。
因此,單一的真空預壓和絮凝沉降泥漿的處理方法均難以滿足工程需要,必須研究一種綜合處理的新方法提高泥漿處理效率。
本研究綜合了各泥漿處理方法,提出了絮凝-真空預壓-二次摻灰改性聯合處理方法,并進行了室內試驗研究。
試驗所用泥漿取自湘江長沙段淤泥,其天然含水率約為120%,泥漿含砂量較高,且含微量有機質,根據《土工試驗方法標準》(GB/T50123-2019)測得其物理性質指標,具體為:濕密度1.18 g/cm3、塑限21.3%、液限52.5%、黏粒含量38.7%、粉粒含量48.5%、砂含量12.8%。
1.1 絮凝劑的選擇
泥漿是膠體分散體系,具有一定的化學穩定性,其土顆粒主要是黏粒和粉粒,自然沉降速度緩慢。通過加入化學絮凝劑,可破壞泥漿體系中的化學穩定性,促使水與固體顆粒分離,達到泥漿輕量化和干化的目的。各類泥漿由于組成成分差異較大,物理化學性質差異較大,盲目地使用絮凝劑不僅處理效果不佳,還會造成環境污染等問題。因此,選擇有針對性的絮凝劑既能達到最佳效果,又可節約資源和保護生態環境。絮凝劑分為無機試劑和有機試劑兩種,常見絮凝劑有:生石灰、石膏、聚合氯化鋁(polyaluminum chloride,簡稱為PAC)、聚合硫酸鋁(polyaluminum sulfate,簡稱為PAS)、聚合氯化鐵(polymeric ferric chloride,簡稱為PFC)和聚丙烯酰胺(polyacrylamide,簡稱為PAM)等[4]。
本試驗選擇生石灰、石膏、PAC、APAM和陽離子型聚丙烯酰胺(cationic polycrylamide,簡稱為CPAM)5種典型絮凝劑進行絮凝沉降試驗,優選出最適宜處理湘江長沙段疏浚淤泥的絮凝劑。
2.2 試驗方法與結果分析
本研究采用直接觀測沉降界面法[5]進行試驗,選取6個容量為1 L的量筒并加入1 000 g湘江長沙段疏浚泥漿,往各量筒內加入不同的絮凝劑,勻速攪動5 min,觀察泥水分界面的高度變化,記錄試驗數據并對比分析。
試驗數據如圖1~2所示。根據試驗數據計算各量筒在絮凝沉降24 h后的含水率,結果分別如圖3~4所示。
圖1 0.5%絮凝劑摻量的試樣沉降過程Fig.1 Settling process of sample with 0.5%flocculant content
圖2 1%絮凝劑摻量的試驗沉降過程Fig.2 Settling process of sample with 1%flocculant content
圖3 0.5%絮凝劑摻量的試樣24 h沉降結果Fig.3 Settlement result of sample with 0.5%flocculant content after 24 h
圖4 1.0%絮凝劑摻量的試樣24 h沉降結果Fig.4 Settlement result of sample with 1%flocculant contentafter 24 h
從圖3~4可以看出:
1)在絮凝沉降試驗開始后的前24 h內,PAC和CPAM等陽離子型絮凝劑能顯著提高泥漿的沉降效率。其中,分別加入1%的PAC、CPAM的兩組試樣的最終含水率分別為100%和110%;
對比空白組(不添加絮凝劑組),沉降效果分別提升了16.7%和8.3%。PAC對泥漿的絮凝效果優于CPAM的。
2)APAM等陰離子型絮凝劑的絮凝沉降效果不佳,甚至對泥漿的沉降產生了阻礙作用,使其沉降效率降低。這是因為黏土顆粒表面帶負電荷,由于電荷中和作用,只有陽離子型絮凝劑才能使泥漿更好地沉降絮凝[6]。
3)在試驗的前8 h內,各泥漿試樣的沉降速度均較快,在12~24 h內沉降速度放緩,而24 h后沉降速度較慢。
本研究旨在提升300%含水率的泥漿處理效率,選取能使泥漿含水率在24 h內降至100%以下的PAC絮凝劑。當泥漿絮凝沉降處理效果達到工藝要求后,進行真空預壓脫水工序。
2.1 試驗設備
自制真空預壓脫水模型由真空泵、水氣分離裝置、泥漿脫水管和監測系統四部分構成,如圖5所示。
圖5 真空預壓試驗模型Fig.5 The model for vacuum preload test
水氣分離裝置由三軸儀壓力室制成。監測系統由兩個真空度表組成,其中,真空度表I測量水氣分離置的真空負壓,真空度表II測量泥漿脫水管中砂裝墊層的真空負壓。泥漿脫水管由聚氯乙烯(polyvinyl chloride,簡稱為PVC)管制成,直徑20 cm,長80 cm,內部結構如圖6所示。
圖6 泥漿脫水管內部結構圖(單位:m)Fig.6 Internal structure diagram of mud dewatering pipe(unit:m)
各部分用高強度塑料硬管有序連接,組成完整的真空預壓脫水模型。通過抽真空,讓泥漿脫水管內外形成氣壓差,管內負壓將水從土體中孔隙水排出,降低孔隙水壓力,使土體固結、密實。
2.2 試驗方案
將絮凝沉降后泥漿的泥水分界面的上層清夜抽出,將剩余泥漿填入泥漿脫水管指定位置,并用PVC蓋板密封。密封完成后啟動真空泵,使泥漿脫水管中砂墊層的真空負壓保持在-70 kPa以下,對泥漿脫水管管口的泥漿含水率和密度進行實時監測和記錄。泥漿密度、含水率與沉降速率分別如圖7~9所示
2.3 試驗結果與分析
從圖7~9中可以看出,泥漿脫水量隨時間變化可分為三個階段:①在試驗前6 h內,抽水速率極快,泥漿中的水分以水流的形式從泥漿脫水管內被抽出,水流有些許渾濁,脫水量隨時間快速增長,此階段為快速脫水階段;
②在試驗6~30 h內,隨著時間的增加,抽水速率放緩,泥漿中的水分以水沫的形式被抽出,水沫較為清澈,泥漿脫水量隨時間穩定增長,此階段為穩定脫水階段;
③在試驗進行30 h后,抽水速率繼續減小,無明顯水分被抽出,泥漿脫水量緩慢增長,泥漿含水率和密度變化較小,此階段為緩慢脫水階段。
圖7 泥漿密度變化Fig.7 The change graph of mud density
分析發現,隨著真空預壓試驗的進行,泥漿脫水效率不斷降低,含水率減小,脫水速率放緩,這是透水土工布中空隙被土顆粒堵塞導致的。在試驗初期,泥漿呈流塑狀態,水分大多為自由水且處于流動狀態,土顆粒間有效應力為0 kpa,真空形式的壓力能在泥漿中有效傳遞。隨著試驗的進行,泥漿中自由水被逐漸抽出,土顆粒在真空負壓的作用下向砂墊層方向聚集、相互接觸,土顆粒間有效應力增加,滲透路徑不斷減小,使透水土工布空隙逐漸堵塞,最終在土工布表面形成淤堵層,此時泥漿脫水效率接近于0。
試驗持續進行30 h后,泥漿脫水管內的泥漿開始進入緩慢脫水階段,此時,土工布表面雖已形成淤堵層,但泥漿脫水管內的泥漿已從初始的流動狀態轉變為軟塑狀態,含水率降至40.52%,較初始含水率大幅降低,處于液限和塑限狀態之間,這說明處理效果顯著。此后,真空預壓脫水效率將明顯降低,進入下一泥漿處理階段。
圖8 泥漿含水率與時間變化Fig.8 The curve of mud water content-time
圖9 沉降速率變化Fig.9 The change graph of settlement rate
3.1 試驗材料與方案
試驗土料取自湘江長沙段淤泥。將天然土料烘干、研磨后,按45%初始含水率配制試驗土樣。
按改性土二次摻灰方案[7]進行試驗。將土樣分為3組(每組兩個試樣測量,所測結果取平均值),分別摻入1%、2%和3%的生石灰并攪拌均勻,燜料1 d后測量各組的含水率、液限和塑限指數,再在各組試樣中摻入2%的水泥并攪拌均勻,養護1 d后分別測量各組試樣的含水率和無側限抗壓強度。
3.2 試驗結果與分析
第一和第二次摻灰后各組測量結果分別見表2~3,各組軸向應力與軸向應變之間的如圖10所示。
圖10 軸向應力與軸向應變的關系Fig.10 Relationship between axial strain and axix stress
表2 第二次摻灰后土樣的含水率Table 2 Water content of soil sample after the second lime mixing (%)
由表1~2可知:隨著生石灰摻量的增加,土樣的液限和含水率逐漸降低,塑限逐漸升高。第3組試樣經燜料1 d后,其塑性指數為19.39,液性指數為0.591,試樣從軟塑狀的淤泥轉變成可塑狀的粉質黏土。這是由于生石灰與土中水發生熟化反應消耗水分,反應產生的熱量加速水分的遷移和土樣的脫濕[8-9]并同時產生砂化效應,反應產物使土顆粒膠結凝聚,形成更大粒徑的土顆粒[10]。
表1 第一次摻灰后土樣的物理性質Table 1 Physical properties of soil samples after first lime mixing
從圖10可以看出,在泥漿中摻入水泥后,水泥與土中水分發生水化反應和火山灰反應,其反應生成物C-S-H,促進土顆粒進一步膠結凝聚[11],最終形成穩定的土骨架。經養護1 d后試樣的塑性指數與稠度較改性前降低,而強度大大提高。第2和第3組這兩組試樣在摻入2%的水泥并經養護1 d后,無側限抗壓強度均能達到60 kPa以上,滿足大部分輕型施工機械的承載力和施工要求,可以用作沿海地區的港口填土。
綜上所述,從經濟角度考慮,可選擇生石灰和水泥作為泥漿二次摻灰方案。
本研究提出一種絮凝-真空預壓-二次摻灰改性的聯合處理方法,并對其進行了室內試驗研究,所得結論為:
1)陽離子型絮凝劑能顯著提高泥漿沉降效率,而陰離子型絮凝劑會對泥漿沉降產生阻礙作用。PAC為處理湘江長沙段淤泥的最佳絮凝劑。在初始含水率為300%的泥漿中摻入1%的PAC沉降24 h后,其含水率可降至100%。
2)在真空預壓脫水試驗中,泥漿脫水量隨時間變化可分為三個階段:快速脫水階段、穩定脫水階段和緩慢脫水階段。在前兩個階段中,泥漿脫水效率較高,土顆粒滲透路徑較大,泥漿含水率可從100%降至40%左右;
而在緩慢脫水階段,泥漿脫水效率很低。
3)泥漿經先摻石灰,燜料后,再進行摻入水泥的二次摻灰改性處理后,其塑性指數與稠度降低,含水率降至36.5%,強度顯著提高,無側限強度達到60 kPa以上,改性效果較好。
4)本研究提出的聯合處理方法分三個階段進行,工藝流程如下:第一階段為絮凝沉降階段,通過在泥漿中摻入合適的絮凝劑(PAC),待泥漿含水率降至約100%時結束;
第二階段為真空預壓脫水階段,當泥漿進入緩慢脫水階段或含水率降至40%左右時結束;
第三階段為二次摻灰改性階段,選擇合適的生石灰和水泥經摻入,改性處理后的泥漿無側限抗壓強度可達60 kPa以上。
5)經過本聯合方法處理后的泥漿含水率大幅降低,強度顯著提高,能直接用于沿海地區港口填土,可解決沿海地區土料缺失問題。本方法處理流程可在4~5 d內完成,縮短了泥漿處理的施工工期,且符合環保標準。
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